貴冶新材料車間通過開展反射爐替代鼓風爐冶煉鉛鉍物料工業試驗,不僅徹底扭轉了過去鉛鉍冶煉生產組織被動的局面,而且緩解了煉鉛成本壓力,成功破解了鉛鉍冶煉困局。
據了解,一直以來,新材料車間鉛鉍生產線采用的是鼓風爐煉鉛、反射爐煉鉍生產工藝。由于鼓風爐、反射爐系統共用一套煙氣吸收系統,其能力受限造成鼓風爐與反射爐無法實現同時運行,給車間鉛鉍冶煉的生產組織帶來很大困難。而鼓風爐、反射爐間斷作業,又加速了設備腐蝕,造成設備維護費高。與此同時,生產過程中的高熔點工藝要求,導致鼓風爐煉鉛能耗高,成本居高不下。
為解決以上問題,新材料車間成立攻關小組,開展反射爐替代鼓風爐處理高鉛含鉍物料工業試驗,成功探索出反射爐煉鉛最佳工藝參數及進爐原料添加劑配比。
通過采用反射爐煉鉛新工藝,新材料車間鉛鉍冶煉生產實現了三大提升:一是反射爐煉鉛環保情況、作業強度、工藝受控程度、原料適應能力均大幅優于過去的鼓風爐工藝;二是實現了單臺反射爐半年煉鉛、半年煉鉍的生產模式,不僅徹底扭轉了過去鉛鉍冶煉生產組織的被動局面,而且避免了間斷作業帶來的設備腐蝕問題,降低了設備維護費;三是煉鉛能耗得到大幅降低,合金燃料成本下降幅度達32.37%,緩解了車間煉鉛成本壓力。
(關鍵字:鉛鉍冶煉)